Rosca transportadora: FS evita perda de R$ 400 mil ao monitorar ativo

O monitoramento da rosca transportadora de milho moído evitou uma parada não planejada e um prejuízo de quase meio milhão de reais. Entenda!

A FS Fueling, impulsionada pela solução Dynamox, está redefinindo os padrões de manutenção preditiva de seus ativos, apresentando uma série de casos de sucesso que resultaram em economia significativa de tempo, aumento da produtividade e otimização financeira. Desta vez, a empresa conseguiu economizar cerca de R$ 400.000,00 através do monitoramento e implementação da manutenção programada em uma rosca transportadora de milho moído.

Rosca transportadora

rosca transportadora FS

O processo teve início quando o equipamento começou a apresentar níveis de vibração ligeiramente acima do normal no início de dezembro. Isto é, ultrapassando o nível de Alerta A1, estabelecido pelo cliente como ponto de atenção na Plataforma Web da Dynamox.

Diante dessa situação, a equipe da FS Fueling adotou uma abordagem proativa, monitorando de perto o comportamento do ativo, na expectativa de identificar qualquer evolução potencial do problema.

No dia 28 de dezembro, os níveis de Aceleração RMS do eixo horizontal do redutor da rosca transportadora dispararam, ultrapassando os parâmetros de Alerta A2 da Plataforma.

Esse aumento súbito levou a equipe de manutenção a inspecionar minuciosamente o equipamento. Neste momento, então, identificou-se o defeito no rolamento do eixo intermediário: uma falha envolvendo a pista e a gaiola do rolamento.

Análises – redutor da rosca

Gráfico de aceleração RMS
Gráfico de aceleração RMS
envelope espectral - redutor de rosca
Envelope de aceleração 800Hz a 6KHz – Eixo intermediário do redutor
Tendência espectral por banda – envelope pico a pico 1KHz a 5KHz

Com o defeito identificado, a equipe definiu que seria necessário realizar a troca do redutor da rosca transportadora. Esta parte do ativo está em um local de difícil acesso e a troca desse redutor é uma tarefa complexa.

Então, foi programada uma parada para manutenção no dia 22 de janeiro e, até lá, manteve-se o monitoramento constante do ativo na Plataforma Web. No dia da parada, a equipe da FS levou cerca de 1h50min para fazer a troca do redutor e colocar o ativo para funcionar novamente. Após isso, nota-se no gráfico que os níveis de vibração voltaram para seus níveis normais de operação.

O especialista em manutenção preditiva da FS, Victor Brandão, destacou que se o problema não tivesse sido identificado com tempo para realizar uma manutenção programada, a parada para manutenção corretiva levaria cerca de 6 horas, prejudicando muito mais o processo produtivo.

Para efeitos de comparação, a parada de 1h50min resultou em uma perda de aproximadamente R$ 300.000,00 em produção. Assim, uma parada não programada de 6h resultaria na perda de, aproximadamente, R$ 700.000,00. Ou seja, obteve-se uma economia de, aproximadamente, R$ 400.000,00.

Confira, a seguir, fotos do redutor substituído, do rolamento e gaiola:

Redutor rosca transportadora

Por Geovan Lamin

Sou engenheiro eletricista de formação, mas meu maior projeto sempre foi gente. Depois de passar por grandes indústrias como a WEG e mais de uma década no setor público, percebi que havia uma lacuna enorme entre o conhecimento técnico e a aplicação prática no chão de fábrica. Foi daí que nasceu a Modular Cursos, uma empresa que fundei com o objetivo de transformar a forma como o Brasil capacita e valoriza os profissionais da manutenção. Hoje, lidero a maior comunidade de PCM do país, conectando especialistas, técnicos e gestores que buscam mais do que apenas informação: querem resultado. Meu papel não é ser o especialista técnico. É ser o estrategista. O que monta o time certo, constrói soluções e abre caminho pra quem faz a manutenção acontecer de verdade. Se você também acredita que educação muda processos, pessoas e empresas, vamos conversar.